提高锅炉制粉系统可靠性技术攻关报告-QC成果.doc
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提高锅炉制粉系统可靠性技术攻关QC成果报告 1 小组概况 1.1 小组名称:XXXX发电厂维修二部锅炉制粉系统可靠性技术攻关QC小组 1.2 成立时间:XXXX年2月24日 1.3 注册时间:XXXX年3月5日 1.4 注册编号:LYFDC-WXEB-002-XXXX 1.5 小组成员:(见下表) XXXX发电厂维修二部提高锅炉制粉系统可靠性攻关QC小组成员表 小组名称 提高锅炉制粉系统可靠性 技术攻关QC小组 小组人数 14人 组 长 高福国 小 组 情 况 序号 姓 名 出生年月 参加工作 时 间 文化程度 工作岗位 职称或 技术级别 1 大学 部长 高级工程师 2 大学 部长助理 工程师 3 大学 专责工程师 工程师 4 大专 锅炉辅机班班长 5 大专 锅炉辅机班副班长 6 大专 锅炉辅机班技术员 助理工程师 7 高中 电焊班班长 8 大专 电焊班副班长 9 大专 锅炉辅机班检修组长 10 大专 锅炉辅机班检修组长 11 中技 锅炉辅机班检修组长 12 中技 锅炉辅机班检修组长 13 中技 锅炉辅机班检修组长 14 大学 锅炉辅机班检修组长 我们于XXXX年2月24日成立维修二部提高锅炉制粉系统可靠性技术攻关QC小组,现有成员14人,人员均参加过厂QC教育,平均接受TQC教育时间不少于45小时,每次活动不少于2小时。 2 选题理由 XX电厂一期工程装有两台200MW机组,分别于1988年6月和1989年11月投产。锅炉为HG-670/140-WM10型四角切园燃烧锅炉,配有四套钢球磨中间储仓式、热风送粉的制粉系统。 我厂#2炉自我们维修二部成立以来,制粉系统存在许多问题,如排粉机经改造后,负荷加大,排粉机叶轮、蜗壳磨损加剧,轴承容易损坏。磨煤机大齿轮张口过大,造成振动过大,喷油装置运行不正常。为了保证锅炉制粉系统运行的可靠性,保证机组稳定运行,降低我厂机组的非计划停运次数,必须大力加强锅炉制粉系统可靠性管理工作,采取切实可行的防范措施。我们维修二部成立提高锅炉制粉系统可靠性QC小组,主要通过对锅炉制粉系统的检修维护、改造,研究、分析造成锅炉制粉系统可靠性降低的主要原因,并采取切实可行的防范措施,以实现我部降低锅炉非计划停运的目标。 3 目标 实现我厂#2、4机组降低非计划停运的目标,将#2、4机组非计划停运次数控制在2次以内。确保制粉系统检修小时控制在机组运行中锅炉运行时间10%之内。 4 现场调查 4.1 分组了解机组运行状况,比较差距查原因。 4.2 认真分析机组近几年来发生锅炉制粉系统可靠性降低的主要原因。 4.3 对设备技术状况进行分析论证,了解设备管理及设备技术情况。 5 原因分析 5.1 磨煤机故障 5.1.1 引起原因: (1)煤质差或连续阴雨等造成原煤中水份大,原煤仓堵煤,磨煤机频繁断煤跳闸,无法维持正常运行; (2)磨煤机工业水系统供水中断; (3)磨煤机稀油站油温普遍高,超过跳闸值; (4)磨煤机稀油站油压过低,超过跳闸值; (5)磨煤机大瓦温度高,无法正常运行; 5.2 排粉机故障 (1)风机或电机轴承损坏; (2)夏季高负荷期间风机轴承温度高,超过跳闸值,无法正常运行; (3)风机振动值严重超标; (4)叶片磨损大,风机振动过大, 无法正常运行; (5)风道阻力大,风机运行中发生喘振; (6)风机出口挡板故障关闭; (7)风道发生严重泄漏; (8)动调系统故障; 6 实施对策及措施 6.1 加强设备巡视, 每日对设备进行两次巡检,发现缺陷、异常,要及时查明原因并处理; 6.2 加强备品备件的入库验收、签字制度,杜绝不合格备品流入、使用; 6.3 做好各项检查检修记录,密切跟踪各台磨、排运行状况,科学、合理地安排磨煤机、排粉机大修周期并做好磨煤机、排粉机大修工作; 6.4 严格执行《锅炉设备检修工艺规程》及厂部版发的《检修管理标准》、《机组规范化大修管理制度》、《大小修、技改项目管理制度》、,严把检查与检修质量关; 6.5 每季度对各套制粉系统轮换进行一次检查,要查好查全,并规范做好各项记录; 6.6 加强对磨煤机稀油站、减速机内的油质监督,建立班组油质监督表; 6.7 每年夏季对磨煤机润滑油系统、冷却水系统轮换进行重点全面检查,确保设备安全渡夏; 6.8 提高检修人员的技术素质,缩短检修时间; 6.9 及时消除漏粉、漏风、漏油点,并及时清除漏出的煤、粉、尘及油迹; 6.10 保持制粉系统良好的卫生环境。值班人员每天检查一次,专业每周检查一次; 6.11 利用大、小修和停机检修的机会,对制粉系统的积煤和积粉点进行彻底清理。利用春季、秋季安全大检查,对重点设备的重点部位进行拉网式检查,及时消除设备和系统存在的缺陷和隐患; 6.12 制粉系统清理卫生禁止明火、禁止水冲,防止煤粉爆燃起火和设备调闸及损坏; 6.13 制粉系统风门、挡板要利用大、小修时间定期检查、校对,保证灵活、严密、指示正确,并作好记录; 6.14 对磨煤机出入口风箱每年利用小修时间对其锈蚀、磨损、焊缝要作检查,保证强度,并作好记录; 6.15 每天对磨煤机大齿轮喷油装置进行检查,确保大齿轮喷油装置工作正常。 7 已具体实施的工作 7.1 在XXXX年3月开始的#2炉停炉小修中,我们进行了#5、#7排粉机蜗壳防磨处理,#5磨煤机甲、乙侧台板找正、#7磨煤机乙侧台板找正,#5、6磨煤机进口料斗更换等一系列工作。 7.2 从XXXX年6月开始,按照生计部的技术方案对于#2炉#5、12、14、16给粉机进行了煤粉自流改造,保证了给粉机投入与退出的稳定性,提高了锅炉燃烧的稳定性。 7.3 于XXXX年4月对于#2炉#5、6、7、8制粉系统煤粉取样装置进行了改造,收效很好,解决了化学取样人员对于煤粉样品连续、准确的要求。 7.4 从XXXX年8月分开始,陆续更换了#2炉16根一次风管中8根风管的伸缩节,消除了一次风管漏粉漏风的隐患。 7.5 从XXXX年5月1日开始,对于#5排粉机轴承温度过高进行了检修处理,更换了新轴承,更换轴承以后排粉机温度明显下降,有力地减少了#5制粉系统的安全隐患。 8 实施效果 通过QC活动小组的监控,不断实施各种技术方案和对策后,机组运行的可靠性和经济性提高较多。主要对#2炉排粉机进行多次防磨处理,喷油装置运行不正常进行处理,各种指标明显好转,到目前为止,在XXXX年内基本上确保制粉系统检修小时控制在机组运行中锅炉运行时间10%之内。 9 今后的打算 从锅炉制粉系统可靠性降低的主要因素来看,主要问题是煤质差、排粉机叶轮、蜗壳磨损严重、喷油装置运行不正常等。对解决这些问题的方案已进行了技术论证与可行性分析,准备在以后的技术改造中实施。如改造磨煤机喷油装置、排粉机等。 提高锅炉制粉系统可靠性技术攻关是项长期而艰巨的工作,QC小组全体成员将踏踏实实地做好以后的工作,不断提高锅炉制粉系统运行的可靠性。展开阅读全文
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