一起因给水泵切换造成机组停运事故的原因分析.pdf
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- 起因 水泵 切换 造成 机组 停运 事故 原因 分析
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第10 卷 (2008年第7期)电力安全技术 2007- 03- 20,某电厂在2号机定期切换给水泵 时,由于B给水泵出口逆止门卡涩,当班值班员未 及时发现给水倒流,造成B给水泵液力偶合器过负 荷运行,工作冷油器因进口油温高而跳闸,液力偶 合器被熔塞熔化, 同时A前置泵入口滤网堵塞造成 锅炉水位无法维持,导致机组被迫停运。 1事故经过 14:43:00,2号机带90 MW 负荷运行,A 给水 泵备用,B给水泵运行,电流 204 A,给水泵流量 301t/ h,给水泵出口压力11.3 MPa,机组运行正 常。运行当班人员按制度持给水泵切换票进行2号 机定期切换给水泵工作。 14:44:00,主控启动 2 号机 A 给水泵运行,逐 渐提高A 给水泵转速,电流、出口压力、转速各参 数显示正常,就地检查2号机 A 给水泵声音、振动 和前置泵入口滤网差压(0.03MPa)等参数, 均正常。 14:47:55,2号机A给水泵勺管缓慢开至44.6%, 转速 3058r/ min,出口压力9.7 MPa。14:48:03, 打开 2号机B给水泵再循环电动门。14:48:43,2号 机A 给水泵勺管开到53 %,出口压力11.2 MPa。 郑金华 (连州发电厂,广东 连州513400) 一 起 因 给 水 泵切 换 造 成 机 组 停 运 事 故 的 原 因 分 析 14:48:45,2号机B 给水泵勺管控制由自动切换为 手动,B给水泵流量268.9t / h。14:48:56,关闭 2 号机A 给水泵再循环一、二次电动门。 14:49:13,2号机A 给水泵勺管开至 53%时, 电流181.7A, 转速3485r/ min, 出口压力11MPa, 流量223t/ h;而B泵勺管开51.4%,电流178.2A, 流量为222 t/ h, 锅炉给水流量正常, 此时两台给水 泵同时向锅炉供水。14:49:19,2号机A 给水泵勺 管升至 56.1%。14:49:21,2 号机 B给水泵勺管降 至 48.2%。14:49:25,A给水泵流量升至 282.6 t/ h, B给水泵流量降至130.7t/ h。14:49:34,A 给水泵 勺管降至54.6%。14:49:47,A 给水泵流量303.9 t/ h, 锅炉主给水流量降至148.5 t/ h, 汽包水位低Ⅰ值报 警。14:49:53,主控将A 给水泵勺管升至 59.3 %。 14:50:03,A 给水泵勺管升至 62%,电流达到 241.9A,转速3 693r/ min,流量 412t/ h;同时B 给水泵勺管降至40.8 %,电流为 181.6 A,转速 2560r/ min,流量为- 6.1t/ h;A、B 给水泵出口 压力和给水母管压力同时、同步降至 10.3 MPa。 14:50:06,锅炉主给水流量为28.2 t/ h。14:50:18, 主控按操作票的要求关闭B 给水泵出口电动门。 〔摘要〕叙述了某电厂由于给水泵切换造成机组被迫停运事故的经过,分析了造成事故的监视不到 位,给水泵出口卡涩及卡涩后处理不当等三方面原因,针对事故中暴露出来的责任心不强,设备维护不到 位和管理制度执行不力等问题,提出相应的防范措施。 〔关键词〕给水泵;切换;维护 Anqu an sh en gch an 安 全 生 产 保护也是杜绝炉膛正压的重要方法。 火嘴熄火及时 切断进入炉膛的煤粉,待工况稳定后,重新投入油 枪、 火嘴, 或者在稳定燃烧情况下重新投入火嘴, 能 够及时点燃煤粉,不会造成较大正压。 (2) 可考虑投入“全炉膛灭火”保护。当多个 火嘴出现熄火时,达到“全炉膛灭火”保护动作条 件,就必须动作于停炉停机,以保护锅炉本体的安 全。因为熄火的火嘴越多,发生正压的几率越大, 产生的正压也越高,破坏性也越大。 (3) 加强炉膛燃烧的调整,减少火嘴部位的结 焦。通过对 W 型火焰锅炉的燃烧特点进行深入研 究,针对媒质的变化情况,在运行实践中对二次风 的配风作一定调整、总结、观察,从燃烧调整上减 少炉膛的结焦。 (4) 加强炉膛结焦的检查,及时清除能够处理 的大焦。当炉膛出现结焦后,要经常检查炉膛的结 焦情况,结焦数量较大时,及时清理大焦。正常运 行中,也可以通过加强炉膛的吹灰,通过减少炉膛 的积灰,达到减少垮焦的目的。 (收稿日期:6) 11 2007- 11- 2 第10 卷 (2008年第7期)电力安全技术 14:50:21,除氧器水位高报警,同时锅炉主控告锅 炉主给水流量和汽包水位急速下降, 汽机主控判断 是由关闭B给水泵出口电动门引起,将B给水泵勺 管升至54.9 %,并点击关闭B 给水泵再循环门(因 再循环门达不到关闭条件不能关闭)。14:50:28,汽 包水位低Ⅱ值报警。14:50:30,B 给水泵工作油冷 油器进口温度从83.0℃开始上升。14:50:42,A 给 水泵勺管升至 66.3 %。14:50:47, B给水泵工作油 冷油器进口温度111.7℃, 温度高Ⅰ值报警。 14:50:57, B给水泵工作油冷油器进口温度130.0℃,温度高Ⅱ 值报警。 14:51:02, B给水泵工作油温度高保护动作跳 闸。14:51:06,A 给水泵流量降至 258.9 t / h 。 14:51:13,B给水泵转速 4 032 r/ min(此时 B泵已 跳闸),B给水泵显示流量为0t/ h;A给水泵流量为 233t/ h;锅炉给水流量为0。14:51:17,主控抢合 B给水泵,但因其冷油器进口油温高闭锁启动不成 功。14:51:50,A 给水泵发生严重汽蚀现象,噪音 大增, 汽机副控现场果断用事故按钮停止A给水泵 运行。14:51:56,主控检查B 给水泵工作油进口温 度达 156 ℃,判断给水泵液偶合器已熔化被烧毁。 14:51:59,锅炉电接点水位计显示 - 250mm, 2号 炉手动MFT 熄火,逐减汽机出力。 15:06,2号机B给水泵工作油进口温度恢复正 常, 启动该泵后将勺管开度增加至50 %, 但转速只 有1800 r/ min,出口压力只有4 MPa, 该泵无法向 锅炉提供给水。15:07,因2台给水泵均无法向锅炉 供水, 2号机组被迫紧急停机。 A, B给水泵转入抢 修,检查发现A 前置泵入口滤网堵塞严重,B给水 泵液偶4个已熔塞熔化,且该泵出口逆止阀在全开 位置卡涩。 22:00,A 给水泵抢修结束,重新向锅炉上水。 23:50,锅炉点着火,至次日1:40,2号机组与 系统并网。 2原因分析 (1) 运行值班员监视不到位,判断错误, 操作不 当,是造成事故的直接原因。在准备停运B给水泵 前, 主给水流量为148.5 t/ h,至14:50:06,主给 水流量已降低至28.2t/ h,同时A,B给水泵出口 压力和给水母管压力相等且同步下降,明显不正 常,但是值班员并未发现异常,也未查看A,B给 水泵流量和压力, 只是加大泵勺管,直到5, 在发出关闭B给水泵出口电动门时才发现给水流量 异常,而且发现异常时,由于之前没有进行事故预 想,主观地认为A 给水泵打不出水, 为了保持锅炉 水位,将B给水泵勺管由 40.8 %调至 54.9 %,进 一步加大了B给水泵液偶负荷,导致B给水泵偶合 器油温高跳闸,偶合器熔塞熔化。 (2) B给水泵出口逆止门卡涩,是造成本次机 组非计划停运的主要原因。14:49, A给水泵勺管升 至 56.1 %,且B给水泵勺管降至48.2 %时,A 给 水泵的出口压力开始大于给水泵B的出口压力, 随 着 A 给水泵转速提高,B泵转速调低,到14:50 给 水母管流量降至148.5 t / h ,A 给水泵流量降至 412.7 t/ h,B给水泵流量 - 0.6t/ h,主给水流量下 降至0;同时,B给水泵转速从3 375 r/ min 降低 2560r/ min, 但是电流反而从178.2A升高至181.6A, 这些现象证明A给水泵打出的水大部分从B给水泵 倒流。14:50:21,汽机主控将给水泵B 勺管升至 54.9%,进一步加剧了 B给水泵液偶的工作阻力, 使工作油冷油器进口温度从 83.0℃升到130℃,B 给水泵工作油温度高保护动作跳闸, 在B给水泵跳 闸后,B给水泵转速反而升至4032r/ min,这些现 象证明 B给水泵被水冲击出现反转,同时也证明B 给水泵出口逆止阀确实出现卡涩现象。 (3) B给水泵出口逆止门卡涩后处理不当,引 起 2号机A前置泵滤网堵塞,也是造成本次机组非 计划停运的原因之一。从A 给水泵启动成功, 至给 水泵A 流量达到 223.6 t/ h,A 给水泵已经正常运 行5min, 此时A给水泵前置泵滤网并无明显异常。 切换给水泵运行时, 由于B给水泵出口逆止卡涩, 给 水经B 给水泵倒流,特别是 B给水泵跳闸的瞬间, 给水大量倒流,从而将较多的杂质瞬间反冲至A前 置泵,进一步加剧了A 前置泵入口滤网堵塞, 造成 A 给水泵打不出水。 3暴露出来的问题 (1) 当班操作人员安全责任意识不强,没有认 真吸取以往的教训, 切换给水泵时未进行事故预想 和危险点分析,事故判断错误。2004年二期给水泵 曾出现过出口逆止门卡涩事故, 当时事故通报专门 下发了给水泵切换时的事故防范措施,明确规定: 在切换给水泵时必须密切注意给水压力和给水流量 (包括前置泵流量)等参数的变化趋势。但是在此次 停运B给水泵前, 运行值班员没有检查A给水泵运 行情况,没有及时发现给水流量异常,发现异常后 处置不当。(下转第 5页) Anq uanshengchan 安 全 生 产 12 A14: 0:18 1 5 第10 卷 (2008年第7期)电力安全技术 落实整改与考核,使业务能力差、工作效率低的工 作人员面临强烈的危机感,从而充分发挥潜能,提 高保卫工作质量。 3.3强化执行力建设,坚持“三抓、三依靠、三 落实” 3.3.1三抓 “三抓” 是指抓早、 抓小、 抓苗头。 即要把排查、 整改、 预防做在前面, 不放过任何一个细小的隐患, 把影响治安保卫的各种事态苗头消除在萌芽状态, 从而增强工作的及时性、针对性和有效性。细节决 定成败,治安保卫工作本身就是一些琐碎、繁杂事 务的重复, 因此, 务必从细节出发, 从大处着想, 从 小事做起。对于生活作息时间、亲戚来访、饮食卫 生、环境控制等容易被忽视的环节,也要进一步加 强管理,从小处、细处抓落实。 3.3.2三依靠 “三依靠” 就是紧紧依靠当地政府、 公安机关和 电力部门。借助地方职能部门在地域上的优势,加 强相互间的沟通、 联络工作, 切实依靠当地政府、 公 安机关和电力部门的协同作战、紧密配合,妥善解 决好工程建设过程中引发的一些问题和纠纷。 3.3.3三落实 “三落实” 就是组织机构落实、 制度责任落实和 防范措施落实。一是组织机构落实。成立一个由当 地政府、属地公安机关、参建单位分管领导组成的 施工现场保卫领导小组,适时召开保卫工作协调 会,及时协调、解决现场存在的问题,为做好工程 治安保卫工作提供坚强的组织保障。作为施工单 位, 必须落实足够的巡逻保卫力量, 选派有责任心、 能力强的同志真正担负起工程治安保卫的重任。 二 是制度责任落实。要善于用好的制度管好人、管好 工程。要坚持落实制定的保卫规章制度,同时,要 根据新形势、新情况,不断完善制度建设。三是防 范措施落实。要注重人防与技防相结合,传统与科 技相结合,加大先进技防设施的投入,给犯罪增加 难度。人员、物资出入登记;现场24h 值班巡逻; 与110报警中心、 派出所建立电话报警联网系统, 形 成区域性的技防网络;与周边村镇组织开展联防, 聘请保安公司人员参与安全保卫工作, 努力实现技 术防范资源共享;安装防范效果好的临时大门、防 盗门等,这些都是积极有效的防范措施。 安全责任,重于泰山;安全稳定,压倒一切。 在周边环境有待改善、内部管理有待提升的今天, 工程治安保卫工作依然任重而道远。作为保卫干 部,唯有不断学习,积极探索新形势下治安保卫工 作的新特点、 新方法, 专心抓重点, 细心找弱点, 耐 心攻难点,因地制宜地开展综合治理和专项整治, 全面推进治安保卫工作的人性化、规范化、标准化 建设,才能充满信心地迎接工程建设高峰的到来。 (收稿日期:2007- 12- 08) (上接第 12页) (2) 设备维护不到位:一方面设备检修不彻底, 经查在2006年A级检修时, 维修部未安排对给水泵 出口逆止门进行检查,属设备检修漏项;另一方面 给水泵系统使用的滤网还是按原设备安装时使用的 规格,存在滤网孔径过小容易堵塞的缺陷。在3,4 号机组多次出现出口逆止门卡涩的情况下, 没有认 真吸取教训,在A 级检修对2号机组给水泵出口逆 止门进行解体检查。 (3) 未严格执行定期试验/ 切换相关管理制度。 定期试验/ 切换管理制度明确规定,给水泵等重大 辅机定期试验/ 切换操作, 专业主管应到现场组织、 指导定期试验/ 切换操作, 但当时专业主管未到现 场组织工作。 4防范措施 ( ) 检查 号机,B给水泵出口逆止门,消除 卡涩缺陷, 同时利用机组停机的机会对其他给水泵 出口逆止门进行检查、消缺。 (2) 组织清理2号机A,B前置泵滤网、给水泵 磁性滤网,认真分析 2号机滤网堵塞原因,并对其 他机组给水泵滤网进行全面检查(将前置泵80目不 锈钢滤网和给水泵磁性滤网当中的80目不锈钢滤网 均更换为40目的不锈钢滤网)。 (3) 开展有针对性的培训工作,在进行重点操 作时,运行人员要做好事故预想、危险点分析,抓 住关键点, 切实提高给水泵切换操作中的事故处理 能力。 (4) 运行值班人员必须严格执行 《运行规程》 中 有关事故处理的要求, 在未查清楚和消除事故原因 前,不得盲目启动已故障跳闸的设备。 (5) 运行人员必须严格执行定期试验/ 切换相 关管理制度,重大辅机定期试验/ 切换操作,相关 专业主管或部门领导应到现场组织、指导定期试 验切换操作。 (收稿日期) Jin gyanjiaoliu 经 验 交 流 1 12A/ :2007- 11- 10展开阅读全文
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