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类型SEW伺服控制在全自动倒棱机进给系统上的应用.docx

  • 上传人:鱼**
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  • 上传时间:2024-03-31
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    关 键  词:
    SEW 伺服 控制 全自动 倒棱机 进给 系统 应用
    资源描述:
    SEW 伺服控制在全自动倒棱机进给系统上的应用 杨娟;钟存福;黄明初 【摘 要】 介绍了 SEW 伺服控制下全自动倒棱机进给系统的机械结构及其控制过程. 该 SEW 伺服控制系统主要包括 SEW 伺服控制器、 PLC、触摸屏,通过 PROFIBUS- DP 对倒棱机进给系统的位置和状态进行监控;利用 SEW 伺服控制器输出扭矩大、 运行速度准确稳定、快速定位等特点,克服了进给系统的误差,保证了进给系统的稳 定,从而提高 HFW 钢管坡口切割的质量和效率,满足倒棱机生产节奏的要求. 【期刊名称】 《钢管》 【年(卷),期】 2014(043)004 【总页数】 4 页(P68-71) 【关键词】 HFW 生产线;倒棱机;进给系统;SEW 伺服控制;PROFIBUS-DP;精确定位; 全自动 【作 者】 杨娟;钟存福;黄明初 【作者单位】 中国石化集团石油工程机械有限公司沙市钢管厂,湖北荆州 434001; 中国石化集团石油工程机械有限公司沙市钢管厂,湖北荆州 434001;中国石化集团 石油工程机械有限公司沙市钢管厂,湖北荆州 434001 【正文语种】 中 文 【中图分类】 TG502.35 平头倒棱机设计为高频焊( HFW)管管端的自动平头倒棱,其目的是切削钢管外 倒角或提供焊接用坡口,切削管端保证管端与同轴线的垂直度,为现场施工加工出 所需的坡口,以便进行组对和焊接。倒棱机设备中的进给系统是最为关键的部分, 它的运行状况决定着加工钢管的坡口精度和管端的光滑平整度[ 1 ]。 中国石化集团石油工程机械有限公司沙市钢管厂(简称沙市钢管厂) HFW 生产线 选购了国内最新设计的全自动倒棱机,其生产效率为 2 根/min。该全自动倒棱机 的动力头进给采取伺服减速电机驱动和滚珠丝杠进给的传动技术,按“空载快进 —粗进给—精进给—原地平整—快退”的顺序完成每根钢管的平头倒棱过程。本 文将重点介绍 SEW 伺服控制在全自动倒棱机进给系统上的应用。 1 进给系统机械结构 全自动倒棱机的进给传动系统包括 SEW 伺服电机、减速机、轴承座、联轴器及滚 珠丝杠等。进给系统中伺服电机和减速机的选型最为重要,如伺服电机的电机功率 和减速机的减速比[ 2 ],选型时需要满足快进时进给速度大而输出扭矩小,工进 时进给速度小而输出扭矩大。经计算并试验验证,选用 7.5 kW 伺服电机及其自带 的减速机,减速比为 7 ,电机最大输出扭矩为 146 N · m,试生产后完全满足现场 要求[ 3-4 ]。全自动倒棱机进给系统的机械结构如图 1 所示。 图 1 全自动倒棱机进给系统机械结构示意 2 电气控制系统的设计 采用可编程逻辑控制器 S7-300 ( PLC )、 SEW 伺服控制器、伺服减速电机、触摸 屏等组成基于 PROFIBUS-DP 现场总线控制的系统[ 5-9 ]。其中 PLC 作为控制 单元, SEW 伺服控制器作为驱动单元,伺服减速电机作为执行单元,伺服电机内 置的编码器作为数据采集器,系统中的触摸屏可实现在线调速并实时显示工进速度 等其他参数。全自动倒棱机电气控制系统结构如图 2 所示。 图 2 全自动倒棱机电气控制系统结构 德国 SEW 公司提供的 MOVIDRIVE 系列伺服控制器内置有位置处理器,采用伺服 电机尾部的编码器作为位置信息源构成位置环[ 4 ]。该伺服控制系统是闭环控制, 具有控制可靠、响应快速、运行速度稳定等优点,并且伺服电机输出扭矩大,而这 些特点均是全自动倒棱机所必需的。 3 SEW 伺服控制设计和调试 3.1 SEW 伺服电机的程序设计 SEW 伺服变频器的 PROFIBUS-DP 现场总线控制,选择所要组态的过程值,选 “6PD”, PLC 接收从变频器 6 个过程输入字“6PI”,包括状态字、实际位置、 实际转速、有功电流、利用率; PLC 发送 6 个过程输出字“6PO”,包括控制字、 目标位置、设定速度、加速时间、减速时间[ 9 ]。 SEW 伺服变频器的硬件组态如 图 3 所示。 SEW 伺服控制系统通过软件 MT-Manager 进行参数设置[ 5 ], SEW 伺服变频器的参数调试界面如图 4 所示。 图 3 SEW 伺服变频器的硬件组态 图 4 SEW 伺服变频器的参数调试界面 在 PLC 中, Step7 软件中调用一个伺服变频器 PROFIBUS-DP 总线控制功能 FC140 ,以此实现状态字、实际位置、运行速度、实时电流、故障的读取,控制字、 速度设定、目标位置的写入[ 10 ]。 SEW 伺服控制系统程序 FC140 具体如下: CALL FC 140//SEW 伺服控制程序 DRIVE_IO_ADDRESS: =320//伺服控制器外部起始地址 ENABLE_RAPID_STOP : =L0.0//使能 RESET: =L0.1//故障复位 JOG_PLUS_MODE: =L0.2//点动正转 JOG_MINUS_MODE : =L0.3//点动反转 REF_TRAVEL_MODE : =L0.4//寻参模式 POSITIONING_MODE : =L0.5//自动模式 SETPOINT_POS : =MD222//设定位置值 SETPOINT_SPEED : =MW216//设定速度值 START_RAMP : =2000//加速时间 STOP_RAMP : =1000//减速时间 COMMUNICATION_OK: =M236.1 FAULT_OF_AXIS : =M235.0 WARNING_OF_AXIS: =M235.1 INVERTER_READY: =M235.2 REFERENCED: =M236.2 TARGET_POS_REACHED: =M237.1 AXIS_INTERLOCKED: =M237.0 FAULT_NO: =MW214 ACTUAL_POSITION : =MD210//实际位置显示 ACTUAL_SPEED : =MW220//实际运行速度 ACTUAL_CURRENT : =MW230//实际运行电流 3.2 倒棱机工进位置、速度的算法 伺服位置控制程序的具体步骤:定位时首先设定速度、定位位置,再给定控制字一 个值,使伺服进给系统运行起来。其中包含了进给运行轨迹、进给速度的运算,进 给电机运行轨迹如图 5 所示,其中 Vi 为回退速度。主轴箱完成每一根钢管的进给 流程:位于后退位置 d的进给电机在启动后 2 s 内匀加速到快进速度 Vh ,保持快 进速度匀速向前快进,然后减速至粗进给起始位置 b ,以粗加工速度 Vg 前进至精 进给起始位置 f,并减速至精加工速度 Vj ,原地平整 1 s。倒棱完毕进给电机快速 返回原点。现场调试后,将 c 与 b 之间的距离即减速距离在程序中设置为 20 mm。 图 5 进给电机运行轨迹 内部运算主要是通过进给轨迹算法子程序 FC27 来实现的。其基本思想是:将运行 轨迹分为快进区间、减速区间、粗加工区间、精加工区间。系统 PLC 循环扫描程 序,实时读取到当前实际位置( #ACTUAL POSITION )所处的范围, PLC 根据其 所处范围进行判断,进而赋予设定速度[ 11 ]。进给电机转速可通过公式( 1 )来 计算: 式中 Rx——进给电机转速, r/min; N——进给电机减速比; V——花盘线速度, m/min; S——机头工进量, mm/r; D——钢管管径, mm; L——进给电机丝杠导程, mm。 在式( 1 )中, N、 D、 L 已知,根据经验确定 V、 S。实际计算后可得进给电机转 速为 18.8 r/min。以此为参考,在触摸屏上设置粗加工速度 Vg 和精加工速度 Vj。 从触摸屏上可更改快进速度 Vh、粗加工速度 Vg、精加工速度 Vj、后退位置、粗 加工开始位置和最终位置。在实际调试运行时,根据现场实际情况和经验,不断调 整系统运行位置、速度,以确保最佳效果,从而获取相关参数[ 12 ]。 进给轨迹的程序 FC27 具体如下: CALL FC27 FINAL_POSITION : =DB9.DBD2//进给电机的最终位置 FAST_SPEED : =DB9.DBW0//快进速度 WORK_SPEED1 : =DB9.DBW6//粗加工速度 ACTUAL_POSITION : =MD210//实际位置 WORK_POSITION_START: =DB9.DBD14//工作启动位置 WORK_SPEED2 : =DB9.DBW24//精加工速度 OUT_SPEED : =MW216//设定速度 WORK INTERVAL : =M413.0//进给点反馈 4 结 语 实践证明, SEW 伺服驱动系统具有输出扭矩大、运行速度准确稳定、可快速定位 等特点,有效地克服了进给系统的误差,降低了调型时间和劳动强度,并保证了进 给的稳定性,提高了坡口切割的质量和效率。同时,由于采用了 PROFIBUS-DP 现场总线技术,实现了倒棱机的数字化、自动化控制,同时具备实时监控能力,提 高了进给系统的稳定性和故障处理能力。通过一段时间的使用,该进给系统性能稳 定,运行可靠,满足了 HFW 生产线对倒棱机生产节奏的要求,在 HFW 倒棱机控 制系统上具有较好的推广价值。 5 参考文献 [ 1 ]李秉祥,陈东才 .新型平头倒棱机的设计及应用[ J ] .焊管, 2002, 25 ( 6 ): 59-60. [ 2 ]黎定一 .机械进给钢管自动平头倒棱机及气动自定心平头倒棱夹具[ J ] .焊管, 1999,22 ( 1 ): 25-27. [ 3 ]张培庆.钢管平头倒棱机的设计与制造[ J ] .钢管, 1998,27 ( 1 ): 35-38. [4]刘邦义,解吉辉,孙丽丽,等.平头倒棱机技术特点及发展[ J ] .重型机械, 2005 ( 6 ): 1-3. [ 5 ]郭强.PROFIBUS-DP 在自控系统中的应用[ J ] . 自动化博览, 2002 ( 2 ): 12-13. [ 6 ] 吴志军.现场总线 PROFIBUS 及其应用[ J ] .钢管, 2005,34 ( 4 ): 45-48. [ 7 ]卢红义.工业现场总线技术在制管生产线上应用探索[ J ] .焊管, 2004,27 ( 5 ): 40-42. [ 8 ]刘换军,王华,王小毅.PROFIBUS-DP 现场总线技术在 HFW 焊管机组电气 系统中的应用[ J ] .焊管, 2011,34 ( 11 ): 46-51. [ 9 ]孙少波,冯俊 .PROFIBUS-DP 现场总线干扰原因分析[ J ] .黑龙江科技信息, 2011 ( 2 ): 76. [ 10 ]罗红福,胡斌,钟存福,等.PROFIBUS-DP 现场总线工程应用实例解析 [ M ] .北京:中国电力出版社, 2008. [ 11 ]张超,谷立臣,赵永平 .钢管倒棱机伺服系统的开发与设计[ J ] .重型机械, 2005 ( 5 ): 49-51. [ 12 ]廖常初 .S7-300 PLC 应用技术[ M ] .北京:机械工业出版社, 2008.
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