月19日锅炉干湿态转换总结杨頔.docx
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- 19 锅炉 干湿 转换 总结
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12月19日锅炉干湿态转换总结 12月19日3:57,1号炉机组按照预定计划将升负荷升至300MW,进行干湿态转换,转完干态后进行锅炉上水调门进行主旁路切换,这是抚州电厂1号机自调试工作开始以来首次进行锅炉干湿态转换,是锅炉启动过程点火后最大的一项操作,现将本次锅炉干湿态转换过程总结如下: 一、干湿态转换总体要求: 1、给水量控制在850-900t/h; 2、启动1B制粉系统,控制给煤量140-160t/h; 3、注意水冷壁壁温,防止超温。 4、干湿态转换完成后过热度尽量保持在15-20°左右 二、干湿态转换过程: 1、锅炉参数: 主汽压力8.55MPa,主汽温度550℃;再热汽压1.05MPa,再热汽温520℃; 分离器温度:305℃,水煤比6.9,给煤量130t/h,省前流量900t/h,循环量328t/h 2、转态前机组运行状态: 1A汽泵运行未投自动(控制转速),电泵热备用,上水主路就地开度14.6%,上水调门45%投自动,360阀51%,贮水罐水位10米; 1A,1F磨煤机运行,F层油枪投6支,厂用电切换完毕; 水冷壁壁温最高为A侧上层水冷壁33点---326℃,整体均在305℃左右。 2、转换过程: ⑴3:30,为配合干湿态转换,投入B层所有油枪,启动1B制粉系统 ⑵3:53,将煤量由116t/h升至142t/h稳定燃烧,将给水量减至850t/h,控制根据贮水罐水位逐渐关小360阀,由于锅炉上水调门自动跟踪较慢,解手动,保证给水量850t/h稳定,控制水煤比5.7左右,贮水罐液位基本稳定在9.5米左右 ⑶4:00,过热度出现,360阀开度0,停运BCP,为防止干湿态交替转换,将煤量增加至150t/h,后增加至160t/h, 4:45,分离器出口过热度20℃,干湿态转换结束,此时负荷350MW,储水罐液位9.5米,投入暖管、暖阀水。 转态结束后,水冷壁温度总体控制在320℃左右,没有出现超温现象。 注意事项: ⑴转态过程中加煤与减水相互配合,水煤比尽量控制在5.7-6左右,省前流量尽量控制在850---900t/h,煤量根据360阀关小速率及水冷壁温升稳定增加; ⑵转态过程负荷尽量控制在270MW以上,300MW最佳,且不可操之过急,在低负荷通过加大煤量进行转态,否则会由于燃烧过快,同时机侧阀门开度过小蒸汽流量较低,导致气温、壁温超限; ⑶转态时若高加没有投入,给水温度较低,则贮水罐液位下降会较慢,甚至过热度出现后,贮水罐内仍有10米左右液位,因此,只有过热度出现,即可认为转态工作进行正常,且不可为了降低贮水罐液位而开361阀,导致热量丧失,产汽量减少,引起压力下降,温度上升。 ⑷分离器压力尽量控制在11MPa以下,若压力较高,应提高汽轮机综合阀位进行升负荷而降低压力,因为压力越高,水的饱和温度越高,不利于转态; ⑸转态过程中,必须密切监视水冷壁温度,且不可超温。 ⑹出现过热度后,逐渐增加煤量,提高过热度,尽量不要出现干湿态交替转换的情况 ⑺转态过程中,煤量增加较大,增速较快,要根据给煤量及时进行燃烧调整,适当开大二次风门,保证风箱压差0.2-0.4kPa,同时开大旋流风,加强烟气卷吸,合理配风,提高燃烧效果。 ⑻每次启磨前,先开大燃尽风,启磨结束,煤量稳定后,适当关小燃尽风,这样有利于NOx控制,要树立环保观念。 二、上水调门旁路倒主路: 干湿态转换结束后,上水调门前压力11.8MPa,通过协调控制,调节滑压偏置,将分离器出口压力控制在11.5MPa,逐渐关小上水调门直至全关,同时开大上水主路,保证给水量稳定,等上水调门全关后(本次操作上水调门旁路全开后,主路开度就地观察大约60-70%),手动降低汽泵转速,同时开大上水主路至全开。 注意事项: ⑴我厂电动给水泵为定速泵,电泵出口额定压力17.8MPa,电泵运行进行上水调门旁路倒主路不现实,必须在汽泵运行状态下进行上水调门切换; ⑵可根据上水调门前后压差调节汽泵转速,3300rpm,上水调门前压力12.5MPa比较合适 ⑶先适当开大上水主路,一般每开3秒中停,同时关小旁路,注意给水量稳定,旁路全关后,主路开度就地观察大约60-70%,降汽泵转速(汽泵转速尽量不要降低到3100rpm,否则会达到逻辑值而引起汽泵切手动),手动开大上水主路,保持给水量稳定; ⑷本次上水调门旁路倒主路是在转态结束后进行,个人认为应在转态之前进行主旁路切换效果较好,但要注意这种方法要适当提高汽泵转速(3350rpm以上较好),保持上水调门主路保持一定节流,这样汽泵投流量自动后,转态时控制给水流量时能保证汽泵有较大的调节裕度。 四、亮点: 1、操作娴熟,给水量控制稳定,360阀开度与上水调门开度控制匹配良好,没有出现水位与给水量大幅波动情况; 2、加煤及时,没有出现干湿态交替转换现象; 3、控制良好,水冷壁没有出现超温现象 五、不足: 1、个人认为应该在转态之前完成上水调门的倒换工作。 2、转态前省前流量不准,偏差达300t/h,对上水调节影响较大 2、转态过程中,1A汽泵没有投流量自动,纯转速调节,给水量响应不及时。 3、转态前,高加没投入,给水量较低,不利于干湿态转换。 运行二值 杨頔 2015-12-20展开阅读全文
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