[QC成果]提高空心楼盖中箱体的施工质量汇报.doc
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提高空心楼盖中箱体的施工质量 建设集团有限公司 公馆项目部QC小组 一、课题简介 1、工程概况 我项目部承建的“公馆”,由开发公司投资建设。位于 。主楼为剪力墙结构,基础形式为墙下桩基承台。主楼地上二十九层,地下二层(核6级人防,含设备层)。地下车库为地下一层,基础为独立桩基。项目倚靠汾河沿岸,地理位置优越,地处繁华地段,这就对工程的技术要求和现场管理提出了更高的要求,也是展示企业发展的一个良好平台。 2、工程特点 公馆为剪力墙结构,共有7幢高层及地下车库组成的高档综合住宅楼,地下车库顶板采用现浇钢筋混凝土空心箱体楼盖。空心箱体楼盖是一种由暗梁、箱体和楼板组成的楼盖,其施工中的重点是要保证箱体的间距、板顶厚度和板底厚度。本工程空心楼盖厚600mm,箱体上保护层为100mm,下保护层为60mm, 楼盖施工面积大、工序较多、工艺复杂,而且对工程进度影响较大,是地下室工程乃至整体工程施工中的重点和难点。为此,我项目部研究决定成立以项目经理为组长的QC小组。 二、QC小组简介 1、小组成员概况表 小组成员概况表 QC课题 提高空心楼盖中箱体的施工质量 小组注册号 GSQC10010 小组名称 建设集团有限公司 水岸·国际公馆项目部QC小组 注册时间 2006.4.5 活动 时间 2010.10.10~2011.3.10 活动频率 每周两次 出勤率 100% 培训 学习 小组成员平均接受TQC教育90学时 课题类型 现场型 姓名 性别 年龄 学历 职称 职务 组内职务 组内分工 男 35 本科 高级工程师 分公司总工 技术顾问 全面负责 男 50 大专 工程师 项目经理 组长 全面负责 男 46 大专 工程师 技术负责人 组员 活动策划 男 45 大专 工程师 总施工 组员 技术措施 男 52 大专 工程师 幢号长 组员 对策实施 男 45 大专 工程师 幢号长 组员 对策实施 男 40 大专 工程师 质量员 组员 检查验收 男 40 大专 工程师 安全员 组员 检查验收 女 25 大专 助理工程师 资料员 组员 对策实施 男 40 高中 助理工程师 箱体安装人员 组员 对策实施 制表人: 制表时间:2010年10月10日 2、小组活动流程 课题选择 现状调查 设定目标 分析原因 制定对策 实施对策 效果检查 未达到目标 达到要求 巩固措施 总结打算 制图人: 制图时间:2010年10月10日 三、选题理由 1、甲方对本工程工期要求很紧,特别强调空心楼盖中箱体的重要性,不能有质量缺陷;加强空心楼盖中箱体的施工质量对于整个工程尤其关键。 2、通过提高工程质量来不断提高企业的竞争力,因此优质、文明、安全的建设好该工程是必要的。 3、楼盖施工面积大、工序较多、工艺复杂,而且对工程进度影响较大,是地下室工程乃至整体工程施工中的重点和难点。 4、空心箱体楼盖的施工质量控制难度大,抗浮措施技术要求高。 因此,我们QC小组决定选择的课题为:提高空心楼盖中箱体的施工质量 四、现状调查 1、为了更好了解空心箱体在施工中存在的质量缺陷,QC小组成立以后,本着“质量控制,预防为主”的指导思想,邀请了业主,监理,设计及施工班组,箱体生产厂家等专业技术人员,走访了类似的施工工艺工程。 通过对施工人员的现场询问,和对空心楼盖各构件的观感检查,我们小组对空心箱体楼盖中出现的问题进行了数据汇总。共汇总了150个点,具体如表—1示: 空心箱体楼盖质量缺陷调查表 表—1 序号 项目名称 频数 累计 累计频率 A 抗浮连接 74 74 49.3% B 箱体偏位 56 130 86.5% C 外观质量 10 140 92.6% D 破损 5 145 96.3% E 其它 5 150 100% 制表人: 审核人: 制表时间:2010年10月15日 2、QC小组全体成员根据空心楼盖质量问题统调查中的问题数据,整理出了施工中质量缺陷问题。详见如下排列图: 制表人: 制表时间:2010年10月20日 从以上的统计分析表和排列图可以看出:抗浮连接和箱体偏位是主要问题,要想提高箱体的施工质量就必须解决抗浮连接和箱体偏位两大问题。 五、设定目标 我们在10月15日~10月20日对2号楼与3号楼之间的车库楼盖进行了实验性施工,经过实绩检查,其允许偏差合格率达到了86.5%,达不到优良的标准。我们小组全体成员经过讨论,认为:要想保证工程整体优良,就必须保证空心箱体楼盖的质量,所以就确定了允许偏差合格率96%。 86.5% 96% 现状 目标值 合格率(%) 制表人: 制表时间:2010年10月20日 确定了QC课题之后,小组成员立即展开了对目标可行性进行分析: 1、本次QC小组活动公司领导十分重视,必将得到公司相关部门在技术、质量上的大力支持,使课题的成功得到强有力的保障。 2、通过与箱体生产厂家的沟通和协调,得到他们积极响应,在技术交底、现场安装等关键环节,生产厂家都将积极配合项目部的统一部署及管理,为提高施工质量打下了坚实的基础。 3、我公司拥有完善的质量管理体系,项目部拥有丰富的现场施工经验的管理人员和班组长,施工过程中能层层把关。 因此:将施工质量允许偏差合格率提高至96%肯定能够实现 六、分析原因 QC小组成员发扬民主、开阔思路,针对施工过程的质量问题利用“关联图”进行分析: 空心箱体楼盖质量问题原因分析关联图 箱体上浮力未进行有效计算 抗浮措施不到位 只抢进度不注意质量 箱体偏位 混凝土一次浇灌量过大 作业人员素质差 未按要求弹出定位线 抗浮连接措施不到位 箱体不在同一标高 质量意识淡薄责任心不强 施工材料不合格 未按定位线进行放置 未对班组进行技术交底 工期安排不合理 未分层连续浇注 保护层控制不好 未设抗浮点 箱体不在线内 岗前技能培训不足 外观质量不合格 技术交底不到位 制表人: 制表时间:2010年10月23日 七、要因分析 我们QC小组对找出的因素逐一进行要因确认,见下表: 要因确认表 序号 末端因素 确认办法 确认情况 确认人 结论 1 岗前技能培训不足 调查研究 在上岗作业前都按照专项方案对作业人员进行培训 非要因 2 技术交底不到位 调查研究 技术交底已发放而班组长有签收记录 非要因 3 质量意识淡薄、责任心不强 调查研究 质量意识和责任心决定人的主观能动性,并影响人的态度和行为 要因 4 未按要求弹出定位线 现场调查 有经验资深施工员严格按交底要求弹出箱体的定位线,确保了箱体的排列规则 非要因 5 抗浮措施不到位 现场调查 没按国家规范规定设置抗浮点 要因 6 保护层控制不好 现场调查 现场施工员加强监督,按保护层要求垫上垫块 要因 7 只抢进度不注意质量 调查研究 项目部为追求进度将工期排得太紧凑,不注意质量 要因 8 混凝土一次浇灌量过大 现场调查 混凝土分层连续浇筑 非要因 9 箱体上浮力未进行有效计算 调查研究 技术负责人事先已对箱体的上浮力予以计算 非要因 10 外观质量不合格 现场调查 箱体产品质量不合格,将造成箱体破损,影响整个楼板质量 非要因 11 未按定位线进行放置 现场调查 箱体安装人员在安装的时候严格按定位线放置箱体 非要因 制表人: 制表时间:2010年10月25日 八、制定对策 针对上述原因,我们QC小组通过召开会议和现场调查,制订了以下的措施,并进行对策,详见对策表: 对策表 序号 主要 原因 对策 目标 措施 负责人 完成时间 地点 1 质量意识淡薄、责任心不强 制定完善的施工方案,交底到人 提高质量意识,加强每个人的责任心 1、召集项目部全体管理人员及班组长进行质量交底,再次明确工程的质量目标和工程的重要性,对相关工艺出现的弊病进行宣传 教育 2、认真学习管理手册、程序文件,制定管理计划,进一步明确职责 和职权,要素落实到人 3、按照ISO9001:2000标准制定工作责任网络,明确分工与职责 4、加强培训,规范操作 2010.10.26 项目部会议室 2 只抢进度不注重质量 制订质量控制系统 在赶工期的同时狠抓质量 1、加强质量管理系统 2、制定专项施工方案,合理安排工期,实施施工过程检查 2010.10.26 项目部会议室 3 抗浮措施不到位 对抗浮方案进行重新策划,并现场操作、验证 确保箱体标高准确 1、在箱体与抗裂钢筋之间每个箱体四角垫50mm×50mm,高40mm的1:2加铅丝水泥砂浆垫块,并与钢筋绑扎牢固,防止垫块偏位,使箱体不上浮 2、浇筑混凝土时应分层连续浇筑,保持混凝土沿空心楼盖全高逐层均匀上升 2010.10.26~2011.2.20 施工现场 4 保护层控制不好 加强箱体的保护层控制措施 确保箱体都在规定的位置 1、在柱、梁、顶板下层以及肋梁的钢筋安装完后,管线宜在密肋梁中通过 2、按照设计图纸将箱体安放在小肋梁形成的网格中,箱体四周与小密肋梁钢筋应保持钢筋保护层距离,在箱体的四个侧面各放置小垫块,以固定箱体。箱体按设计尺寸进行安装,箱体的间距、板顶厚度和板底厚底都控制在标准内 2010.10.26~2011.2.20 施工现场 制表人: 制表时间:2010年10月26日 九、实施对策 实施一、制定完善的施工方案,交底到人 1、通过参考有关箱体的施工资料和以往的施工经验,学习研究箱体规范和标准,有技术负责人编制较为详细的箱体施工方案。由项目经理、项目总施工组织班组长及现场箱体安装人员,每周五进行班前质量教育,分析案例。由项目技术负责人对箱体操作人员进行了详细的书面技术交底,交底必须明确了工艺流程、操作规程、工程做法及质量标准。通过全方位的质量动态管理,达到实实在在的高质量。 2、由技术负责人组织全体人员认真学习管理手册,程序文件,制定管理计划,进一步明确职责和职权,各要素落实到人。 3、对从事与质量有直接影响的管理人员、操作人员及关键、特殊工序的工作人员、操作人员进行评定,制定质量奖罚责任制 实施结果检查:经过培训交底后,施工操作人员都能够熟练掌握施工方法和技术要领,对施工工序能够合理的安排,条理清晰,思路明确,能够按照方案要求进行施工。项目部管理人员施工责任心有了很大的提高,因为质量意识淡薄引起的质量缺陷大大降低。 实施二、制订质量控制系统 1、加强质量管理系统 行为 组织 组员: 组长: 组员: 组员: 组员: 组员: 组员: 组 员: 组 员: 组 员: 纲领 1、 质量岗位责任制; 2、 项目质量管理规划; 3、 日常考核巩固制度; 4、 项目奖惩制度; 5、 加强教育及专业培训; 6、 方案实施交底和记录; 7、 质量验收及成品保护; 8、 材料监控制度; 9、 分项工程质量验收; 10、项目劳资制度。 检 查 整 理 分 析 执 行 总 结 自检 互检 专检 收集 统计 研究 讨论 执行 实施 制表人: 制表时间:2010年10月27日 2、制定专项施工方案,合理安排工期,实施施工过程检查,要求上一道工序必须为下道工序提供精品。推行重奖重罚,增强施工员的责任心和自觉性。把质量责任分解到人,以每个人的施工质量来保证和提高整个工程的质量。 实施结果检查:项目部管理机制齐全,管理人员工作积极,有责任心,工作效率高。在保证工期的同时,又保证了质量。 实施三、对抗浮方案进行重新策划,并现场操作、验证 1、在箱体与抗裂钢筋之间每个箱体四角垫50mm×50mm,高40mm的1:2加铅丝水泥砂浆垫块,并与钢筋绑扎牢固,防止垫块偏位,使箱体不上浮 2、浇筑混凝土时应分层连续浇筑,保持混凝土沿空心楼盖全高逐层均匀上升 实施结果检查: 在全部空心楼盖混凝土浇筑期间,经质量员全数检查,该抗浮技术措施合理,方法正确,箱体均未出现上浮 实施三、加强箱体的保护层控制措施 1、采用50mm×50mm,高60mm的水泥砂浆垫块将箱体下部垫起,使箱体上部处于同一标高,有利于箱体的固定和下部混凝土密实。 2、为了防止箱体的水平位移,按照设计图纸将箱体安放在小肋梁形成的网格中,箱体四周与小密肋梁钢筋应保持钢筋保护层距离,在箱体的四个侧面各放置小垫块,以固定箱体。由于混凝土的流动性对箱体产生向上浮力,必须在箱体的顶部与板顶下层钢筋间,根据设计要求设置合适的垫块,控制好箱体的标高。采用在勒箍筋两侧上下各绑扎一道50mm×50mm×10mm的1:2水泥砂浆垫块。箱体按设计尺寸进行安装,箱体的间距、板顶厚度和板底厚底都控制在标准内 实施结果检查: 在全部空心楼盖钢筋绑扎完成以后,经质量员全数检查,箱体的安装位置均符合设计要求,间距、顶板厚度和板底厚度最大误差仅为±5mm。 十、效果检查 我们QC小组对对策实施效果进行了检查,各项检测数据表明:我们完全达到了现阶段的目标! QC小组活动后质量检查对比表 序 号 检查项目 检查点 合格点 不合格点 合格频率 1 抗浮连接 30 29 1 96.7% 2 箱体偏位 30 29 1 96.7% 3 外观质量 30 30 0 100% 4 破损 30 29 1 96.7% 5 其他 30 29 1 96.7% 合 计 150 146 4 97% 制表人: 制表时间:2011年3月1日 制表人: 制表时间:2011年3月1日 通过本次QC活动实施,以较少的投入改进了工艺,不仅完善了新技术新工艺,有效地控制了箱体的施工质量,使施工质量上了一个新台阶 十一、巩固措施 1、3月10日QC组长组织全体成员对活动情况就行了归纳总结施工中质量控制要点,定期对技术人员、班组等进行培训,提高了质量意识,并不定期举行质量讨论会,加强质量控制。 2、加强施工的现场管理,对各个环节,保证按照工艺技术要求进行施工。 十二、总结与打算 总结: 本次QC小组活动使小组成员得到了很好的锻炼,提高了分析问题的能力,增强了团队意识,同时也圆满的完成了制定的目标,达到了预期的效果。通过小组活动,提高了小组成员的管理水平、技术素质和操作技能,极大地增强了小组成员的自信心和自豪感。经自我评价,综合素质得到了不同程度的提高。 小组成员的自我评价表 序号 评价内容 活动前(分) 活动后(分) 1 团队精神 3 5 2 质量意识 4 5 3 进取精神 3 4 4 QC工具运用技巧 3 5 5 工作热情干劲 4 5 6 改进意识 3 5 制表人: 制表时间:2011年3月10日 自我评价雷达图 制表人: 制表时间:2011年3月10日 打算: 通过此次活动,我们认识到开展QC小组活动极其必要。在今后的工作中,我们将继续坚持以提高主体阶段的质量为活动重点,下一步,我们QC小组将继续展开QC活动,不断提高项目管理的意识,确保工程顺利达到预期质量目标,创造出更多的精品。展开阅读全文
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