焊装一车间节能改善材料.ppt
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- 焊装一 车间 节能 改善 材料
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优化车间能源管理,焊装一车间能源管理小组,2008,年,10,月,07,日,一,.,小组简介,焊装一车间能源管理小组,成立于,2008,年,03,月,自小组成立以来,以,“,提高能源利用率,,提升能源管理水平,”,为主线,不断进行小组活动和总结,取得了一定成绩,以下是小组的简介:,二,.,选题理由,提高能源利用率,07,年,6,月,12,月动能超标,16,元,/,台,超标率达到,30%,能源费用占焊装车间总体费用,20%,以上,08,年,1,月,2,月动能又超标,38,万元,直接影响焊装车间第一季度经营业绩,综上所述,我们必须成立,“,提高能源利用率,”,这一课题进行成本攻关,三,.,现状调查,1,、小组对,08,年,1,月,2,月能耗数据进行了汇总及分析,具体如下:,图一,2,、根据上表,小组绘制了,12,月份能耗数据趋势图,如下图:,三,.,现状调查,图二,三,.,现状调查,3,、,小组为了更明确地找出哪个能源介质存在问题,小组对“图一”中的能耗数据进行了分类统计,具体如下:,图三,三,.,现状调查,4.,根据以上数据,小组绘制了各介质超标所占比例图,如下:,5.,通过以上分析,很明显可看出控制重点在电能、压缩空气及循环水,占到总体超标量的,88.35%,。,图四,2,、,考虑到我们小组具备一定的能源管理及财务管理的相关经验,我们有能力将问题控制到目标值。,四,.,目标制定,1,、通过以上分析,我们决定首先电能及压缩空气进行控制,如果全部得到控制,我们总亏损将下降,19,元,/,台。如下图:,图五,五、原因分析,图六,环,压缩空气消耗异常,人,管理者节能意识差,未按规定控制,不会控制,不去控制,机,电能消耗异常,无二级电表,未安装电表,压缩空气表计异常,涡街流量计受信号干扰,料,无,法,用电量计算方法,现有的计量结果含有线损,冲、焊压缩空气联通阀门被打开,循环水管道未分线控制,六、要因分析,1.,为确定究竟那些项目是影响动能指标完成的要因,小组分别对图六的各项末端因素进行了逐条仔细分析和验证,具体如下:,1,、压缩空气表计异常,记录异常流量折合金额,2.2,万元,,结果存在浪费。,六、要因分析,2,、循环水管道未分线控制,A5,车型部分设备使用,A2,车型循环水系统,导致,A2,车型循环水不能关闭,单月就会导致亏损,1,万余元,。,六、要因分析,3,、压缩空气消耗异常,排查中发现此阀门被打开,压缩空气通过管道流向冲压,增加了焊装车间的用气量,4,、电能消耗异常,六、要因分析,老的折算方式为:总量,-,其他单位用量,=,焊装一车间用量,折算出的电能单耗高达,80KW.H/,台,超标率达,45%,七、对策制定,找到真正原因后,小组对各项关键因素进行了对策制定,具体见下表:,八、措施实施,实施措施一:,对管道进行排查,封闭无用阀门,改善前,改善后,冲、焊联通阀门被打开,3,月,5,日,关闭此阀门,并做涂漆标识;,八、措施实施,实施措施二:,更换新的压缩空气流量计,4,月,25,日更换新的流量计,改善前,改善后,旧的流量计,八、措施实施,实施措施三:,优化用电结算方法,4,月,8,日安装了新的分时电子电表,改善前,改善后,按老的折算方式计量,八、措施实施,实施措施四:,对循环水管道进行改造,12,线压机共用,11,线循环水,改造后,11,线与,12,线循环水可分线控制,改善前,改善后,九、效果跟踪,效果跟踪一:,压缩空气管路排查,从上表可看出,阀门关闭前与后单耗对比,下降明显。,九、效果跟踪,效果跟踪二:,更换新的压缩空气流量计,流量计更换前的单耗数据,更换后压缩空气完成指标,九、效果跟踪,效果跟踪三:,优化用电结算方法,优化了电能结算方式后,明显可看出电能单耗从原先的,72KW.H,台下降到,55KW.H,台,九、效果跟踪,效果跟踪四:,对循环水管道进行改造,将两条线的能源分开管理,有机的与生产计划结合对能源进行管理,直接经济效益,经车间财务室核对,全年可为车间节约,228,万元,的能源费用。,九、效果跟踪,改善前,活动目标,改善后,71.69,元,/,台,52,元,/,台,48.6,元,/,台,目标完成,九、效果跟踪,小组效果完成后自我评价表,十、措施巩固,1,、制作“星取表”,每日对以上措施进行持续跟踪;,2,、制定,焊装一车间能源评价方案,,指导各工段能源管理工作。,十、措施巩固,通过这段时间的小组活动,总结了以下两点:,1,、分析了车间能源结构、分布、运作等环节,解决部分前期规划设计问题;,2,、建立起车间内部的能源管理体制,逐步提高过程问题控制的能力;,十一、,总结和下一步打算,1,、总结,1,、控制计划,-,制定焊装一车间能源评价方案,并施行,2,、,10,月,12,月能源控制计划,首先制定了,工段能源评价方案,,评价内容包括:能源利用率(生产效率)、过程检查、节能改善等相关内容。并依据,工段能源评价方案,的评价所得分数,对各单位进行先后排名,根据排名给予工段第一责任人正负激励。,2,、控制计划,与各工段签定,焊装一车间,2008,年度动能经营责任书,为了提高车间财务经营收益,落实各工段的成本节约及财务经营责任制,确保车间的生产经营,实现快速、健康发展,明确双方的责任和权利,按照谁主管谁负责的原则制定了,焊装一车间,2008,年度动能经营责任书,。,通过责任书的建立明确各工段能源工作的职责,通过每月对工段的综合评分,激励工段能源工作的热情。,以工段为主体的动能管理模式,三级计量完善,收集各介质基础能耗,将指标分解到工段,十二、后期工作思路,欢迎各位领导评审指导!,展开阅读全文
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