加强砼质量管理-克服管片表面早期裂缝.doc
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- 加强 质量管理 克服 管片 表面 早期 裂缝
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一、工程概况 本工程为天津地铁2、3号线盾构 管片制作,管片外径6.2m、内径5.5m、 宽度1.2 m、厚度0.35m,为C50钢筋混 凝土管片、抗渗等级P10。每环管片由 1块封顶块、2块邻接块、3块标准块 组成。 二、小组概况 管片厂QC小组成立于2004年8月,全组由10人组成,接受TQC教育面为100%,小组成员技术成熟,施工经验丰富,有能力完成本课题的研究。 小组成员统计表 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 组内职务 职 责 1 陈跃英 女 25 大专 组长 整体策划 2 雷玉锋 男 25 大本 组员 方案调查管理 3 何 东 男 28 大本 组员 技术管理 4 张小莉 女 32 大本 组员 过程控制 5 王心刚 男 26 大专 组员 现场实施与观察 6 许梅花 女 31 大专 组员 数据采集及分析 7 杨艳华 女 29 大专 组员 安全检查 8 隋云霞 女 35 大专 组员 质量检查 9 赵映娥 女 22 中专 组员 资料整理 10 祁淑丽 女 34 大本 组员 质量检查 三、小组活动简介 我厂QC小组自2004年成立以来,围绕生产中的重点、难点问题,运用PDCA循环的质量管理方法,解决了一个又一个技术难题,并于2005年获四公司QC成果一等奖一次、2006年获天津市QC成果优秀奖一次、中铁十八局集团公司QC成果优秀奖一次、四公司QC成果一等奖一次。为管片厂争得了荣誉。 四、选题理由及目标 本次QC小组的选题理由是: 盾构隧道区间的工程地质及水文条件复杂,所以对盾构管片抗渗和检漏要求很高。衬砌管片的最大裂缝宽度允许值≤0.1mm,盾构管片的抗渗和检漏标准:在1.0Mpa水压力作用下,恒压2小时,渗透深度不大于管片厚度的1/5即70mm。我厂确定的总质量目标是确保管片合格率达100%。在施工中我们一直坚持“严格工艺出精品,筑造优质树信誉”的原则。 混凝土管片生产质量控制存在优化空间,研究混凝土原材料组成、配合比的合理化调整等因素对管片质量的影响,可采取有效措施,提高管片质量。 针对管片在混凝土凝结、蒸养过程中容易产生干缩裂缝、温度裂缝等,为避免其对管片后期盾构质量和抗渗能力带来影响,我厂特建立了QC小组并制定了活动的主题是“开展QC小组活动,克服管片表面裂缝缺陷”。 本次QC小组的目标是:管片表面无裂缝,保证混凝土管片优良率达100% 。 五、现状调查与分析 小组成员对2009年3月18日之前生产的管片随机抽取100块进行调查,得出如下统计数据: 1、有裂缝管片占抽样管片5%; 2 、有裂缝管片的裂缝宽度在0-0.1mm之间,裂缝数量在0-5条/片。 有裂缝管片的裂缝状态如下表: 裂缝宽度(mm) 百分率(%) <0.05 (20%) 0.05-0.07 (60%) >0.07且≤0.1 (20%) 裂缝数量 百分率(%) 1 (20%) 2-3 (60%) 4-5 (20%) 六、原因分析及要因确定 小组通过从人员、机械、材料、施工方法、环境五方面找出了14条影响因素,通过集体讨论确定了其中7条为要因: 管片表面裂缝原因分析表 序号 影响因素 未稍原因 是否要因 1 人员 施工人员培训不足、责任心不强 使混凝土振捣不密实 是 生产组织不协调 否 2 机械 原材料搅拌不均、不准 是 模具内膛应力集中使管片咬边 否 3 材料 原材料混放、原材料质量不稳定 是 粉煤灰、外加剂品种不合适 是 4 施工 方法 混凝土配合比不良,水灰比、砂率不佳 是 钢筋骨架保护层检验不严格 否 混凝土搅拌顺序不合理 否 混凝土收水不到位 否 蒸汽养护制度落实不到位 是 拆除模板过早 否 5 环境 大气温度的影响 是 大气湿度的影响、车间内有穿堂风 否 七、第一次PDCA循环 机械 从人员、机械、材料、施工方法、环境五方面分析出的因果关系图如下: 人员 生产组织不协调 混凝土搅拌 不均、不准 振捣不密实 模具内膛倒角咬边 管片表面裂缝 培训不足、工人 责任心不强 混凝土配合比不良 水灰比、砂率不佳 拆除模板过早 粉煤灰、外加剂 品种不合适 钢筋骨架保护 层检验不严格 蒸汽养护制度 落实不到位 大气温度的影响 原材料质量不稳 定原材料混放 混凝土搅拌 顺序不合理 大气湿度的影响 车间内有穿堂风 混凝土收水不到位 施工方法 材料 环境 <一>、对策制定 通过小组成员对找出的原因作了调查与分析,对得出的要因推出了如下对策表并加以实施。 要因对策表 序号 要因 对策 实施时间 实施人 1 振捣工技术不熟练,生产组织不协调 1、对振捣工人重新进行一次更详细的技术交底,并请来经验丰富的老师傅给工人介绍经验并现场示范。 2、现场安排两名调度负责车辆、人员调配,以保证混凝土的连续供应。 2009.3.19 - 2009.3.29 陈跃英 2 混凝土搅拌不均、不准 1、对搅拌站定期进行维修保养,所有计量器具按期进行全面复核,使精度符合要求且在有效期内使用,保证稳定的连续生产。2、混凝土搅拌时间严格控制在120-150秒之间。砂、石计量的允许偏差≤2%;确定合理的投入顺序保证混凝土拌和物的匀质性。 2009.3.21 - 2009.3.30 雷玉锋 3 原材料混放、原材料质量不稳定 1、加强人员质量意识,及时与原材料厂商协调,保证原材料的需求及原材料质量控制; 2、做好搅拌站原材料的储备工作,为生产的连续性打好基础。 2009.3.19- 2009.4.12 何 东 4 粉煤灰,外加剂品种不合适 1. 选用优质二级粉煤灰。经多次试验确定适宜用量; 2. 由以前使用的聚羧酸减水剂改用萘系高效减水剂,从而进一步降低混凝土粘度及用水量,减少干缩裂缝。 2009.3.25 - 2009.4.18 张小莉 5 混凝土配合比不良、水灰比、砂率不佳 严格控制砂率,水灰比,塌落度;每台班至少一次对砂、石含水率的检测,及时调节施工配合比。 2009. 3.22 - 2009.4.25 许梅花 6 蒸汽养护制度落实不到位 专人进行温度控制,并在每环管片蒸养罩进气口处加设分气阀。升温速度控制在15℃/h,恒温控制在50℃-55℃内保持1-2小时,降温速度20℃/h。 2009. 3.18 - 2009.3.25 王心刚 7 大气温度 的影响 混凝土保持适宜的温度(浇注温度控制在15℃-30℃内),使其能较好凝固。 2009. 3.18 - 2009.3.23 赵映娥 隋云霞 <二>、效果验证 2009年5月4日,我们通过对PDCA循环实施后生产的管片随机抽取100块管片进行检查,得出如下统计数据: 1、有裂缝管片占抽样管片2%; 2 、有裂缝管片的裂缝宽度在0-0.06mm之间,裂缝数量在0-3条/片。 有裂缝管片的裂缝状态如下表: 裂缝宽度(mm) 百分率(%) <0.05 (40%) 0.05-0.07 (60%) >0.07且≤0.1 (0%) 裂缝数量 百分率(%) 1 (40%) 2-3 (60%) 4-5 (0%) 可见通过本次的PDCA循环后,管片的裂缝有所减少,但未完全达到小组预期目标,于是小组决定再次进行下一轮PDCA循环。 八、第二次PDCA循环 根据调查结果,小组通过反复研究,认为人员、机械、环境方面的不利因素已消除,但在材料和施工方法上依然存在问题。见因果关系图如下: 材料 管片表面裂缝 砂石料进场不稳定 混凝土坍落度不稳定 蒸养时升温梯度控制不好 施工方法 <一>、对策制定 通过小组成员对找出的原因作了仔细的研究,对得出的要因推出了如下对策表并加以实施。 要因对策表 序号 要 因 对 策 实施时间 实施人 1 砂石料进场不稳定 原材料进厂由专人验收合格才能卸车,并加大对材料检验频率。 2009.5.5- 2009.5.25 雷玉锋 何东 2 混凝土坍落度、和易性不稳定 对混凝土的施工配合比进行严格控制,设专人进行检测,对达不到要求的混凝土一律不准入模。混凝土坍落度由≤60mm改为30-50mm。 2009.5.5- 2009.5.20 祁淑丽 3 蒸养时升温梯度控制不严 加密调温频率为每15min/次,专人测温、记录。 2009.5.5- 2009.5.12 陈跃英 <二>、效果验证 2009年6月5日,我们通过对第二次PDCA循环实施后生产的管片随机抽取100块进行检查,发现管片表面均无裂缝,保证了混凝土管片优良率达100% 。 可见通过第二次PDCA循环后,管片表面均无裂缝,已达到小组的活动目标。 九、改进效果 通过两次PDCA循环,管片表面裂缝得到控制,实现我小组的预期目标,以下是两次PDCA循环示意图。 第一次循环后有裂缝管片占抽样管片2%;有裂缝的管片的裂缝宽度在0-0.06mm之间,裂缝数量在0-3条/片。 第二次循环后管片优良率达100%;管片表面均无裂缝。 A P C D P A C D 循环前有裂缝管片占抽样管片5%;有裂缝的管片的裂缝宽度在0-0.1mm之间,裂缝数量在0-5条/片。 十、效益分析 小组通过本期的两次PDCA循环,进行了相应的技术措施处理后,到目前为止管片表面出现的裂缝得到了有效的控制。同时获得了良好的经济效益和社会效益: 1、经济效益:现用混凝土配合比在使用粉煤灰、减水剂后水泥用量相应减少,技术性能优化同时还具有良好的经济性,以此配合比配制的混凝土使我公司混凝土成本降低率达4.5% 。 2、社会效益:由于我厂所供盾构管片质量优良,得到盾构施工方认可并多次受到了业主和监理的好评,为我厂树立了良好的形象。我小组通过对本次课题的PDCA循环,整体实力又迈上一步台阶,增强了解决问题的能力并且团队凝聚力得到相应提升。 十一、体会与交流 在本项目的施工过程中,管片厂QC小组对管片表面裂缝缺陷的技术改造,在项目部的领导下,在监理公司有效监督和检查指导下,经过多次试验合格后进行了推广,确保了管片的外观质量,解决了管片表面存在气泡缺陷的问题。 通过此次QC小组的活动提高了小组成员的质量意识和发现问题、分析问题、解决问题的能力,为企业的发展打下了坚实的基础,在巩固成果的基础上我们QC小组愿与各单位进行交流,共同进步,为社会创造优质的产品。 - 9 -展开阅读全文
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